導dao致zhi浸jin出chu設she備bei溶rong劑ji損sun耗hao過guo高gao的de因yin素su有you哪na些xie?怎zen麼me減jian少shao浸jin出chu設she備bei溶rong劑ji損sun耗hao?浸jin出chu設she備bei廠chang家jia教jiao你ni從cong五wu個ge方fang麵mian減jian少shao溶rong劑ji消xiao耗hao,浸jin出chu設she備bei的de溶rong劑ji損sun失shi不bu僅jin會hui增zeng加jia企qi業ye的de生sheng產chan成cheng本ben和he,也ye會hui影ying響xiang到dao操cao作zuo人ren員yuan的de身shen體ti健jian康kang和he車che間jian環huan境jing健jian康kang。在zai油you脂zhi浸jin出chu生sheng產chan過guo程cheng中zhong,導dao致zhi溶rong浸jin出chu劑ji損sun耗hao過guo高gao的de原yuan因yin有you浸jin出chu設she備bei滲shen漏lou、溶劑隨氣體排出、溶劑隨廢水排出、溶劑隨餅粕帶走等因素。根據這些原因,可以從以下幾個方麵來減少浸出設備溶劑損耗。
嚴防設備、管道、網門泄漏;法蘭、視鏡、入口孔應加墊片,並定期更換;泵軸頭和傳動軸頭應密封,經常檢查耐腐蝕、耐磨材料及其密封情況;防止事故發生,盡量減少浸出設備的維護次數;確保設備在負壓下生產;防止突然停電停水;盡量選擇沸點範圍低的溶劑。
① 經常檢查吸收設備廢氣中的溶劑含量,發現問題及時處理。
②如采用石蠟吸收法,吸收油應保持清潔,並根據使用情況規定更換周期,以保證吸收效果良好。
③采用低溫冷凍法,應保持冷凍機的正常運轉,使鹽水能維持足夠的低溫,並保證鹽水與廢氣有足夠時接觸。
①降低冷凝液的溫度,從而降低劑在水中的溶解度
②防(fang)止(zhi)冷(leng)凝(ning)液(ye)乳(ru)化(hua),冷(leng)凝(ning)液(ye)中(zhong)混(hun)有(you)油(you)或(huo)粕(po)末(mo)時(shi)容(rong)易(yi)造(zao)成(cheng)溶(rong)劑(ji)乳(ru)化(hua)現(xian)象(xiang)。為(wei)此(ci),在(zai)粕(po)烘(hong)幹(gan)時(shi),應(ying)盡(jin)量(liang)防(fang)止(zhi)粕(po)末(mo)隨(sui)蒸(zheng)汽(qi)進(jin)入(ru)冷(leng)凝(ning)器(qi),要(yao)使(shi)粕(po)末(mo)分(fen)離(li)設(she)備(bei)處(chu)於(yu)正(zheng)常(chang)運(yun)行(xing)狀(zhuang)態(tai);在混合油蒸發和氣提時,防止出現液泛現象;一旦形成乳化液,可加入濃食鹽水進行鹽析,破壞乳化,降低水中含溶劑量。
③注意檢查廢水情況,分水器出來的水應通過水封池才能排空;發現不正常情況應及時進行處理
①經常檢查粕中的溶劑含量,發問題及時處理;
②應經常檢查溶劑出口壓力,如壓力升高,將導致出粕口溢出落劑蒸汽。
①混合油蒸發氣提時,進料要均勻,溫度要穩定;加熱器有足夠的加熱麵積。
②保證進廠原油質量好,不含粉料,設備不結垢。
③汽提必須使用熱蒸汽,避免混合油乳化。
④)采用負壓蒸發工藝,經生產實踐證明,負壓蒸發工藝比常壓發工藝節省蒸汽30%左右。經實測得知,常壓蒸發的冷卻水循環量約為30m3/t;負壓蒸發的冷卻水循環量約為20m3/t,可節約冷卻水30%左右,同時冷卻水循環泵的電耗也相應降低。

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